Projekteja yhteisöltä


Kävimme sunnuntaina testaamassa jääkiituria tositoimissa Näsijärven jäällä. Kiituri saatiin nätisti mahtumaan purettuna henkilöautoon.

FMI:n mukaan tuuli oli 7m/s, puuskat 9m/s. Todellisuudessa keli vaikutti enemmän tuuli 1m/s, puuskat 4m/s eli tuuli vaihteli lähes tyynestä kohtuulliseen.

Leijana oli Rush 300 Pro.

Testikuljettajana oli Ville aka cos. Myötätuuleen leija jaksoi kiskoa kelkkaa ihan hyvin, ainakin silloin kun tuuli. Tuulen puuskaisuuden vuoksi välillä meno lakkasi ja leija meinasi tipahtaa taivaalta. Luultavasti pidemmällä jäällä tuuli olisi ollut tasainen ja vetoa olisi riittänyt. Kovin kovaa ei uskaltanut vielä suoraan mennä, mutta reipasta juoksunopeutta kelkka kulki ihan mielellään. Ongelmat alkoivat sitten, kun piti alkaa luovia sivutuuleen. Siihen ei leijan veto tahtonut tällä tuulella riittää. Vaikea sanoa olisiko tasaisella tuulella päässyt sivuttain tai jopa vastatuuleen.

 

 

Kokeilin vielä testimielessä mitä tapahtuu kun veto tulee kunnolla sivusta. Sattuneesta syystä epäilemme että kelkka on liian korkea ja se tuottaisi ongelmia. Seurauksena sivusuksien kiinnityslevy murtui irti ja testit olivat siltä päivältä ohi. Sivusuksien suksista tehdyt varret kuitenkin joustivat hyvin ja kestivät rasituksen.

 

Jälkiviisautena paksukaan vaneri ei kestä, kun siihen tulee vääntöä pystysuunnassa.

 

Testi oli sikäli onnistunut, että kelkka toimi ja kulki myötätuuleen. Tästä saatiin hyvää dataa seuraavan proton valmistukseen. Ehkä meillä vielä tänä talvena on toimiva jääkelkka. Mitään kriittistä osaa ei hajonnut – sivusuksien kiinnike oli selvästi liian heppoinen ja jos runko tehdään uusiksi, sekin varmasti tulee muuttumaan. Etusuksi, sivusukset ja lumilauta toimivat ihan hyvin ja voidaan pitää sellaisinaan. “Rallipenkki” sivutukineen toimi hyvin eikä välitöntä putoamisvaaraa ollut.

 

Teimme testistä seuraavat huomiot:

- Runko penkkeineen on aivan liian korkea.Tehdään matalampi runko, jossa kelkkailija on vaakapolarisaatiossa niin, että painopiste on mahdollisimman matalalla. Näin ei synny suuria vääntövoimia sivusuksille ja kelkka pysyy paremmin pystyssä. Istuimen sivuttaistuki on tärkeää.

- Etusuksiin pitää tehdä pystysuorat “luistimen terät” lisäämään sivuttaispitoa. Tämä oli odotettavissa mutta tulipa testattua ilman.

- Jos on epäilyksiä jonkun paikan kestävyydestä, lisää kulmarautoja.

Testivideo:

Menneenä viikonloppuna rakennettiin 5w:n pajalla “jääkiituri” eli suksilla varustettu kelkka, jolla pystyisi leijapurjeen vetämänä ajelemaan Näsijärven jäällä. Vastaavia on maailmalla tehty, mutta lähes kaikki on varustettu renkailla tai “luistimilla”. Nässyllä on useimmiten 10-20cm lunta jään päällä, joten arvelimme suksien olevan paras vaihtoehto.

Homma alkoi cos:n tekemällä “cad-kuvalla” joka tehtiin Blenderillä. Lopputulos näytti aika erilaiselta, mutta perusajatus on sama. Rajoitteina olivat käytettävissä olevat osat (lumilauta ja kasa murtsikkasuksia), aika (viikonloppu) ja budjetti (pieni). Hitsausmahdollisuutta ei 5w:llä ole, joten runko päätettiin tehdä puusta.

 

Blenderillä tehty suunnitelma

 

Pe-iltana näytti tältä. 3 suksea ja lahjoituksena saatu lumilauta.

 

Tästä se lähtee

 

Pe-illan agendana oli kiinnittää suksiin nivelet, jotka saatiin tehtyä kulmaraudoista ja rullakon pyöristä joista otettiin pyörät pois. Lumilautaan pistettiin kiinnitysvaneri kulmaraudoilla.

Lauantaina käytiin Bauhausissa shoppailemassa puutavaraa ja vähän muuta aiheeseen liittymätöntä. Sitten kasattiin runko lumilaudan päälle 22*50mm laudasta ja vanerista.

 

Runko alkaa muodostumaan

 

Sivusuksien sommittelua

 

Sunnuntaina tehtiin etusuksen kiinnitys, kiinnitettiin penkki (jota varten jouduimme purkamaan yhden pajan penkeistä), tehtiin sivusuksien kiinnitykset ja jaloilla käytettävä ohjaustanko.

 

Melkein valmista

 

Sivusukset kiinnitetty

 

Tässä kohta osattiin jo aavistaa, että etusuksen konstruktio on turhan naru sivusuunnassa. Suksen kiinnikkeen täytyy olla melko korkea, ettei kantapäät osu maahan ohjatessa. Päätimme kuitenkin käydä Tammelantorilla testaamassa miten kelkka kulkee.

 

Valmiina koeajoon

 

Tammelantori on hyvä testausmaasto

 

Sehän kulkee hyvin!

 

Kelkka kulki oikein hyvin. Kitkaa oli yllättävän vähän ja sitä jaksoi helposti yksi hakkeri kiskoa perässään. Ohjauskin toimi, mutta tiukoissa kurveissa se osoittautui liian joustavaksi eikä tulisi kestämään kovempaa vauhtia. Kelkkaan tehdään vielä pari modifikaatiota:

- Etusuksesta täytyy tehdä jäykempi. Leveä laskettelusuksi olisi varmaan paras, mutta koska meillä ei sellaista ole, pistetään siihen kaksi tavalista suksea rinnakkain ja nivelöidään  ne niin että pääsevät kääntymään myös kallistussuunnassa.

- Penkkiin pitää rakentaa jonkinlaiset sivuttaistuet. Leijan kanssa veto tulee usein sivusta ja nykyisellä penkillä ei tulisi pysymään siinä tilanteessa.

Rakentamassa olivat cos, amrobotics ja keppo.

 

EDIT: Tiistaina rakennettiin uusi etusuksipari lahjoituksena saaduista laskettelusuksista. Tämä toivottavasti kestää paremmin.

Uusi etusuksipari

Tänä tilatiistaina Villen quadiin lisäiltiin vähän ledivaloja ja Antin quadi lähinnä lensi. Pistettiin myös GoPro kyytille ja saatiin seuraavanlaista videomatskua:

Wikissä on nyt päivitetyt ohjeet 3D-tulostukseen ja uusi ohje A0-tulostimen käyttöön. Niitä saa ja pitää kaikken korjailla ja täydentää tarpeen mukaan.

Jos sinulla ei ole vielä muokkausoikeuksia, tee tunnukset wikiin (tai kirjaudu openid:llä) ja pyydä jotakuta vaikka IRCitse lisäämään oikeudet.

http://5w.fi/wiki/3D-tulostus

http://5w.fi/wiki/A0-Epson

Tämä päivitys tulee myöhässä, pahoittelut.

Lyhyesti:

Ultimaker on nyt hyvissä säädöissä ja toimii luotettavasti. Uusi softa ‘Cura’ todettiin mainioksi.

cos:n quadi saatiin kaikkien yllätykseksi kasaan ja lensi ensilentonsa:

Kaikenlaista muutakin säätötoimintaa suoritettiin.

Tiistain tilaillassa tapahtui seuraavaa:

Usean jäsenen tilaamat Raspberry Pi:t saapuivat, ja niillä taas ihmeteltiin. Ville toi paikalle USB-GPS:n, WLAN:in ja 3g-mokkulan ja niitä myös testattiin vatussa. Todettiin, että narulla powerilla vattu boottaa kun laitteen kytkee kiinni. Itse laitteista:

– GPS: Dealextremen ND-100 dongle. Näkyy sarjaporttina ja toimi gpsd:n kanssa kuten pitääkin. Signaalia ei yllättäen saatu maan alla.
– WLAN: Linksys WUSB54GC. Löytyi samantien ja konsolissa wicd-softalla lähti toimimaan ongelmitta.
– 3g: DNA:n aikanaan jakama Huawei Technologies Co., Ltd. E169/E620/E800 HSDPA Modem. Näkyy kolmena sarjaporttina, mutta ei saatu toimimaan, mahdollisen SIM-lukituksen vuoksi (toim huom: lähti toimimaan seuraavana päivänä Ubuntussa eri SIMmillä).

Lisäksi säädettiin Ultimakeria. Todettiin, että ei tulosta kuten ei edellisellä viikollakaan ja vikaa ei tahdo löytyä. Sitten huomattiin, että Ultimakerille on tulossa uusi virallinen softa nimeltään Cura. Cura asennettiin tulostusläppäriin, ja pienen häkkäyksen jälkeen Ultimaker heräsi henkiin ja tulosti ihan kivalla laadulla RPi:n kotelon puolikkaan. Cura vaikuttaa ensituntumaltaan reippaasti ReplicatorG:tä paremmalta joten sitä kannattaa jatkossa käyttää. Cura:ssa voi tulostuksen aikana säätää prosentteina eri osien tulostusnopeutta. Vielä 200%:lla jälki oli käyttökelpoista.

5w:llä on useita parin-kolmen metrin mittaisia pätkiä tulostusfilamenttia kiitos heikkolaatuisen (mutta halvan) materiaalin. Ekomies Ville päätti joutessaan kokeilla voisiko niitä “juottaa” yhteen jotta eivät menisi haaskuuseen. Juotto onnistuu lämmittämällä kolvin 400 asteeseen (tai täysille), lämmittämällä filamentin päitä, ja tökkäämällä ne yhteen. Jos saumaan jää epätasaisuuksia, voi ne hioa viilalla pois.

Tämän illan teemana vahvasti RasperryPI ja SPARC. Vadelman saaminen telkkariin aiheutti taas päänvaivaa; viime kerrallahan saatiin ninnnulta HDMI adapteri, tällä kertaa powerin virkaa täytti hackatty Virtalähde-USBliitin-USBkaapeli-RPI.

Virtalähde USB porttiin

Assemblyssä (kokoontuminen!) verrattiin MIPSiä SPARCin ja tutustuttiin RPiin ARMiin.

Alkuillasta paikalla kävi myös kansainvälistä väriä, kun kaksi polkupyöräilevää hackerspaceläistä Barcelonasta kävivät tutustumassa tilaan.

Lisäksi cos koitti tulostaa RPI:hin koteloa huonolla menestyksellä. Ultimakerin muovinsyötin jäi pari kertaa jumiin ja pienen pähkäilyn jälkeen paras arvaus on että suutin ilmeisesti on tukossa. Pitää joku kerta (ensi viikolla?) se purkaa ja puhdistaa. Huonolaatuinen muovi ei yhtään auta ongelmaan.

Quadinrakennus edistyi jonkin verran, mutta sai lopuksi takapakkia. Säätimet sain konffattua ja aseteltua kanavat niin, että eri suuntiin sauvaa vääntäessä oikeat moottorit kiihdyttävät/hidastavat. Ongelmaksi tuli KK 4.7-kontrollerin ja säätimien kaasun kalibrointi. Hommanhan pitäisi toimia niin, että YAW-potikka asetetaan nollaan, muut puoleen väliin. Lähettimestä kaasu täysille ja kytketään virrat quadiin. Tässä vaiheessa säätimet tulkitsevat että ollaan kalibroimassa kaasua ja alkavat kalibrointisekvenssin. MUTTA omat säätimeni vain piipittävät kiivaasti “virhepiippausta” eivätkä tee mitään järkevää. Välillä jokin säätimistä saattaa mennä kalibrointimoodiin muiden piippaillessa. Kalibrointi pelkällä vastaanottimella onnistuu kyllä, mutta nyt pitäisi saada kalibroitua KK:sta ulos tuleva kaasusignaali.

En keksinyt tähän kalibrointiongelmaan ratkaisua. Arvaukseni on, että KK:sta tulee ulos niin suurta arvoa, että säätimet (Turnigy 25A) eivät sitä tajua. Onko kellään vihjeitä miten ongelman saisi ratkaistua?

Säätö päättyi siihen, että katselin oskilloskoopilla KK:n PWM-signaaleja ja onnistuin kytkemään hauenleualla +- ja –navat yhteen jonka seurauksena yksi säätimistä päästi toimintasavut. Quadiprojekti on siis jäissä siihen asti, kunnes saan hobbykingistä uuden säätimen (tai 4 uutta tarvittaessa). Nyt alkaa avautumaan, miksei quadeja ihan kaikilla vielä ole :-)

Quadiprojekti jatkui eilisessä tilaillassa. Juotin akkuliittimen paikalleen ja vihdoin saatiin ensimmäistä kertaa virrat koko vehkeeseen. Seuraavana vuorossa oli boardin kytkeminen säätimiin, vastariin ja akkuun. Viimeinkin moottorit pyörivät iloisesti, tosin seuraava ongelma oli että ne käynnistyvät reippaasti eri aikaan kun kaasua antaa joten vuorossa olisi säätimien kalibrointi ja konfigurointi. Kalibroimalla saadaan säädin ymmärtämään lähettimen kaasun koko säätöalue joka hiukan vaihtelee eri lähettimissä (vai vastaanottimissa?). Samalla saa säädettyä säätimien asetukset kuten soft-startin ja tehovasteen isommalle. Ostamani säätimet eivät tue helppokäyttöistä konffauslevyä joten asetuket pitää tehdä lähettimellä kuunnellen säätimen tekemiä piippauksia. Pari kertaa sai lukea huonolla englannilla kirjoitetusta ohjeesta miten homma toimii.
Quadisäätö päättyi parin säätimen jälkeen kun lähetin ilmoitti akun olevan loppu. Homma jatkunee taas seuraavana tiistaina.

Quadisäädön lopputulos

Illan toinen projekti oli aikaisemmin päivällä saat Raspberry Pi. Sillä ei paljon muuta keretty tekemään kuin kytkeä se telkkariin ja bootata. Distrona oli Raspian, eli Debian portattuna RPI:n arkkitehtuurille siten, että flotarioperaatiot toimii raudalla (toisin kun perus debian-armissa). Jää nähtäväksi mitä kaikkea RPi:llä tulee tehtyä, mutta potentiaalia sillä on vaikka mihin säätöprojekteihin. Kokonsa puolesta se mahtuu helposti esim robotin tai lentolaitteen matkaan ja USB:hen pystyy kytkemään vaikka mitä gadgetteja eri tarkoituksiin. Sekään ei yhtään haittaa että vehje maksaa vain reilun 30€.

RPi

RPi käynnissä

Viime tilaillassa rakenneltiin quadeja. Kiinnostuneita oli paikalla mukavasti ja kaikki saivat hyvää yleistietoa rakentamisesta. Mukana oli yksi valmiiksi tehty quadi joka myös lensi ja Villen quadia alettiin rakentamaan porukalla.

Rakentaminen ei ollut yllättäen aivan niin helppoa kuin kuviteltiin – suurimman kiusan aiheutti yksi neljästä nopeudensäätimestä joka oli paljon krantumpi kaasun nolla-asennosta kuin muut. Tämän kanssa tapeltiin ainakin puoli tuntia kunnes keksittiin, että kaasua pienemmälle trimmaamalla se alustui ok.

Moottorien pyörintäsuuntien kanssa sai olla tarkkana. Hyväksi tavaksi asettaa ne oikein oli merkata maalarinteipillä haluttu pyörimissuunta joka moottorille, sitten testata mitenpäin moottori pyörii jollakin johtojen järjestyksellä ja kääntää se tarvittaessa ympäri. Koska säätimet ja moottorit ovat identtisiä, pätee tämä järjestys (vasen – keski – oikea <-> punainen, musta, keltainen) muihinkin. Kaksi johtoa päikseen vaihtamalla saadaan tietysti pyörimissuunta vaihdettua.

Mekaaninen kasaus oli onneksi melko suoraviivaista. Juottamista päästiin harjoittelemaan reippaasti moottoreita säätimiin ja virranjakokaapeleita liitellessä. Yksittäisiä paksuihin piuhoihin tehtäviä juotoksia tuli nopeasti laskettuna noin 20kpl ja ne piti tehdä suht laadukkaasti koska yhdenkin irtoaminen lennossa merkitsee kopterin tippumista.

Illalla noin klo 23 lopputulos näytti tältä:



Villen quadi


Villen quadin kovasti kyselty osalista:

Hobbyking.com:

206000001  	Q450 Glass Fiber Quadcopter Frame 450mm     1
NTM2826-1200 	NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w 	4
NTM28-ACC 	NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack 	4
TAE-25A 	        Turnigy AE-25A Brushless ESC 	                4
9171000011 	HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (At 	1
T2200.3S.30 	Turnigy 2200mAh 3S 30C Lipo Pack                 1

Yhteensä $117+pk:t

Hobbykingissä ei ollut potkureita, joten niitä ja yhden varasetin tilasin flyduino.de:stä.
Huomaa myötä- ja vastapäivään pyörivät eri moottoreille:

1    1         PR1019         	8"x4.5 Propeller Orange Set 4 Stück 2 CW and 2 CCW
2    1         PR1015         	8"x4.5 Propeller Set Grün 4 Stück 2 CW and 2 CCW

Yhteensä vajaa 20€

Lisäksi tarvitaan toki 4-kanavainen RC-lähetin ja vastaanotin. Hobbykingissä on esim. 6-kanavainen HK6S $28:llä joka lienee oikein riittävä.

Ja lopuksi vielä lentonäytös sillä valmiilla quadilla:

Rakentaminen jatkuu viimeistään tiistaina 7.8. Tervetuloa kiinnostuneet jälleen! Hyvällä säkällä kopteri saadaan silloin “valmiiksi”.

Ensi viikon tiistaina olisi tarkoitus aloittaa Villen neliroottorisen helikopterin eli quadcopterin rakentaminen. Kaikki tarvittavat osat on hankittuna joten enää ei tarvi kuin kasata laite. Aloitamme noin klo 18.

Osat odottamassa kokoamistaan